Электростанция Мохаве - Mohave Power Station - Wikipedia

Электростанция Мохаве
Генераторная станция Mohave 1.jpg
Электростанция Mohave
СтранаСоединенные Штаты
Место расположенияЛафлин, Невада
Координаты35 ° 08′42 ″ с.ш. 114 ° 35′19 ″ з.д. / 35.14500 ° с.ш.114.58861 ° з. / 35.14500; -114.58861Координаты: 35 ° 08′42 ″ с.ш. 114 ° 35′19 ″ з.д. / 35.14500 ° с.ш.114.58861 ° з. / 35.14500; -114.58861
Положение делНеисправность[1]
Дата комиссии1971[1]
Дата вывода из эксплуатации
  • 2005
Владелец (и)Южная Калифорния Эдисон
ТЭЦ
Первичное топливоБитуминозный уголь[1]
Турбинная техникаПаровая турбина[1]
Выработка энергии
Единицы оперативные2 x 818,1 МВт (1 097 100 л.с.)[1]
Паспортная мощность1636,2 МВт (2 194 200 л.[1]

Электростанция Мохаве (известная также как генерирующая станция Mohave, или MOGS) была электрической мощностью 1580 мегаватт (МВт). каменный уголь -уволенный электростанция это было расположено в Лафлин, Невада. Южная Калифорния Эдисон является основным владельцем завода и являлся его оператором.[2] Завод был введен в промышленную эксплуатацию в 1971 году. 9 июня 1985 года произошел разрыв паропровода рядом с диспетчерской и кафетерием, в результате чего шесть человек получили смертельные ожоги и еще десять получили ранения. В 2005 году завод был остановлен, а затем демонтирован.

Дизайн

Станция состояла из двух блоков мощностью 790 МВт каждый. Во время нормальной работы мощность варьировалась от 350 до 750 МВт; то базовая нагрузка завод работал с коэффициент мощности 71,5% в период с 1990 по 1998 год.[3] Компания Combustion Engineering поставила котлы, а GE - турбогенераторы. Бектел был архитектором-инженером, ответственным за проектирование, снабжение и строительство.

Генераторная станция Мохаве была построена на участке площадью 2500 акров (1000 га) в Пустыня Мохаве рядом с Река Колорадо в Лафлин, Округ Кларк, Невада. Это было сверхкритические котлы и кросс-соединение паровые турбины. Завод принадлежал консорциуму коммунальных предприятий оператора Southern California Edison Co (56%), LADWP (10%), Невада Пауэр (14%), и Проект Соленой реки (20%).

Мохаве была единственной электростанцией в США, которая использовала уголь, поставляемый угольно-шламовый трубопровод, состоящий примерно из половины угля и половины воды.[3] Трубопровод Black Mesa диаметром 18 дюймов (460 мм) проходит в 275 милях (443 км) от завода. Peabody Energy Шахта Черная Меза в Кайенте, Аризона, и могла доставить 660 коротких тонн (600 т) в час.

Угольный шлам хранился в четырех резервуарах для хранения или восьми прудах Marcona. Каждый резервуар для хранения вмещает до 8 000 000 галлонов США (30 000 000 л),[3] эквивалент 20 000 коротких тонн (18 000 т) сухого угля; каждый конический пруд Marcona имел 436 футов (133 м) в диаметре и 40 футов (12 м) в глубину, вместимость 3 040 000 куб. футов (86 000 000 л) или 80 000 коротких тонн (73 000 т) угля. Восемь полных прудов были эквивалентом 40-дневного запаса угля для станции.[3] Вода для транспортировки суспензии отделялась от угля с помощью серии центрифуг, которые удаляли приблизительно 75% воды, влажный уголь затем проходил через пульверизаторы для сушки и измельчения. Всего на заводе было 20 измельчителей, каждый из которых мог перерабатывать 90 400 фунтов (41 000 кг) угля в час.[3] Отделенная вода хранилась в кларифлокуляторах, чтобы дать осесть оставшейся угольной мелочи; затем воду рециркулировали для подпитки воды градирни;[3] эта и все другие сточные воды были повторно использованы, что сделало Мохаве объектом с нулевым сбросом.

Буллхед-Сити, Аризона с выдающимся стеком высотой 500 футов (150 м) в Мохаве на заднем плане. фото Чарльз О'Рир за Documerica (1972).

При полной загрузке завод потреблял 16 000 коротких тонн (15 000 т) угля в сутки.[3] Зола собиралась со дна парогенерирующих установок (зола дна и экономайзера) и улавливалась электростатическим осаждением из дымовой трубы установки (летучая зола); 70% общей золы завода составляла летучая зола, и почти вся летучая зола была продана для использования в качестве добавки к бетону. Приблизительно 160 000 куб. Ярдов (120 000 м3) зольного остатка и 60000 куб. ярдов (46000 м3) осадка ежегодно вывозились на свалку; свалка, названная Каньоном Пепла, занимала площадь около 360 акров (150 га).[3]

Трубопровод природного газа диаметром 20 дюймов (510 мм) также проходил к заводу от газового объекта недалеко от Топок, Аризона для подачи тепла, необходимого для запуска завода, хотя трубопровод был слишком мал для работы завода исключительно на природном газе. Электроэнергия передавалась по двум линиям 500 кВ на подстанции в южной Неваде и южной Калифорнии.

История

Ввод в эксплуатацию

Два идентичных агрегата завода были введены в эксплуатацию в 1971 году.[1]

Ранние неудачи

До 1975 года турбогенераторы завода потерпели два первых отказа.

Оба эти отказа привели к отказу турбогенераторов, и оба отказа произошли во время не по сезону холода. Холодная погода оказалась главной подсказкой. Одному из совладельцев (LADWP) было поручено определить причину этих сбоев с помощью компьютерного моделирования.

Электростанция и связанные с ней системы передачи 500 кВ (одна - в Калифорнию, другая - в Неваду) были подвергнуты обширному моделированию, которое в конечном итоге привело к выявлению основной причины сбоев.

При первоначальной установке была установлена ​​новая тогда концепция «последовательной компенсации» (наборы конденсаторов, соединенных последовательно на передающем и приемном концах линий передачи), с ожиданием, что эта «последовательная компенсация» уменьшит или даже исключить потери, присущие ЛЭП на большие расстояния.

То, что тогда не было известно, но позже было выявлено во время моделирования, которое проводилось в Отделе разработки систем LADWP, было последовательным сопротивлением ACSR Линии электропередачи в условиях, близких к температуре замерзания, в сочетании с «последовательной компенсацией», которая была разработана для противодействия последовательному импедансу линий, могут при определенных условиях генерации и нагрузки и низких температурах окружающей среды создать эффективное отрицательное сопротивление на генераторы, тем самым вызывая механический отклик турбогенераторов, приводящий к их разрушению.

Такое поведение не было ожидаемым, и, поскольку оно не было ожидаемым, его вряд ли можно было смоделировать до установки и ввода в эксплуатацию электростанции. В общем, такое моделирование сосредоточено на установившемся поведении системы, а не на переходном поведении подсистемы. Эти две ошибки вызвали возобновление интереса к «динамическому» моделированию. Ранее проводилось только «статическое» (то есть установившееся) моделирование.

General Electric, производитель турбогенераторов, отказался отремонтировать или заменить последующее повреждение - в конце концов, он уже заменил два вышедших из строя турбогенератора по причинам, которые тогда были неизвестны, и впоследствии было доказано, что это не его вина - поэтому новые рабочие процедуры были реализованы для предотвращения последующих сбоев. Эти процедуры прошли успешно, отказов турбогенераторов больше не было.

Но эти новые процедуры не решат того, что произошло позже, по другим причинам, включая неправильную работу системы «повторного нагрева» парогенератора, которая является обычной и необходимой частью «составной» системы турбогенератора (высокопроизводительной системы). секция турбины с давлением 3600 об / мин, объединенная с секцией турбины низкого давления 1800 об / мин, обе из которых снабжались одним и тем же парогенератором, но с использованием отдельных «контуров» повторного нагрева).

Типовая ТЭЦ с двухступенчатой ​​турбиной; линия повторного нагрева начинается на выходе турбины высокого давления (E) и проходит через котел, прежде чем вернуться к турбине низкого давления (F).

Катастрофа из строя трубы 1985 года

В 15:25 9 июня 1985 года 30-дюймовая (760 мм) линия горячего повторного нагрева, по которой проходит пар под давлением 600 фунтов на квадратный дюйм (4100 кПа), лопнула. В трубопроводе повторного нагрева отработанный пар циркулирует из турбины высокого давления обратно через дымовую трубу котла, где он повторно нагревается перед входом в турбину низкого давления. Облако пара в 1000 ° F (538 ° C) взорвало дверь, ведущую в диспетчерскую станции, смертельно ошпарив шестерых рабочих: Майкла Боумена, Джона Долана, Эрнеста Эрнандеса, Терри Лероя, Дэнни Нормана и Ховарда Тернера. Еще десять человек получили ранения. В предварительном отчете непосредственной причиной был назван дефектный сварной шов.[4] В то время на месте работало около 35 сотрудников; из них 20 находились в диспетчерской.[5]

Станция не эксплуатировалась шесть месяцев, пока были заменены все паропроводы.[6]

Отчет об аварии был завершен в мае 1991 года, но не был опубликован до Рождества из-за возражений Эдисона, что это может поставить под угрозу гражданские иски.[7]

Хотя несколько факторов способствовали выходу трубы из строя, в отчете говорится, что действия Эдисона - или его бездействие - были «основными и критическими факторами, вызвавшими аварию»:

  • Эдисон сознательно эксплуатировал систему при температурах выше проектных в течение длительных периодов времени, и операторы были не в состоянии контролировать температуру внутри системы из-за «недостатка конструкции».
  • Даже в этом случае труба, являющаяся частью системы пароперегревания, в плановом порядке не обслуживалась или не проверялась, хотя труба смещалась и деформировалась из-за воздействия аномальных напряжений, говорится в отчете.
  • Руководство Эдисона сделало высокое производство приоритетом над безопасностью. В 1979 году Эдисон наказал инспектора за проведение несанкционированной проверки несвязанных сварных швов труб. «Опасения, которые руководство SCE внушает своим сотрудникам, контрпродуктивно с точки зрения безопасности и увеличивает вероятность того, что в будущем могут произойти такие серьезные инциденты, как этот», - говорится в отчете.

В отчете не было обнаружено доказательств того, что авария была вызвана конкретными действиями в день выхода из строя трубы.

В отчете рекомендованы радикальные изменения в политике Эдисона, в том числе годовые отчеты для PUC о программах обучения технике безопасности, проверках и техническом обслуживании. Кроме того, в отчете утверждается, что, поскольку аварии можно было избежать, расходы должны нести акционеры Edison, а не ее покупатели.

Неисправность

Завод был остановлен 31 декабря 2005 г., с возможностью его невозобновления. С остановкой завода была закрыта и шахта, поставляющая уголь. Земля, на которой располагалась шахта, принадлежит Навахо и Хопи племена. Это закрытие оказало серьезное негативное влияние на хопи.[8]

Завод был закрыт в соответствии с соглашением, достигнутым в отношении урегулирования иска CAA 1998 года, поданного несколькими экологическими группами. Завод был выбран как основной источник загрязнения в Гранд-Каньоне и других местах к востоку. Кроме того, хопи и навахо подписали соглашение, запрещающее использование воды из местного водоносного горизонта для приготовления навозной жижи. Были представлены различные планы, в том числе продажа завода и его переоборудование для сжигания природного газа, хотя последнее потребовало бы строительства второй газовой линии высокого давления от Топока, в 30 милях (48 км) к югу. Другой вариант - установка скрубберов выхлопных газов, что обошлось бы в 1 миллиард долларов.

В мае 2007 года SCE прекратила попытки перезапустить или продать завод.

Разборка

10 июня 2009 г. компания Southern California Edison объявила, что генерирующая станция Мохаве будет выведена из эксплуатации и все генерирующее оборудование будет снято с площадки.[9] Позже SCE объявила, что все административные здания на территории также будут снесены. Единственной структурой, оставшейся на территории, будет распределительное устройство на 500 кВ, которое продолжит служить в качестве коммутационного пункта для региональной основной энергосистемы, а также обеспечивать электроэнергией близлежащую подстанцию ​​Nevada Power, снабжающую район Лафлин.

Демонтаж начался в октябре 2009 года и, как ожидается, займет 2 года и обойдется в 30 миллионов долларов. При закрытии завода около 300 человек потеряли работу.

11 марта 2011 г. выхлопная труба высотой 500 футов (150 м), давняя достопримечательность района Лафлин / Буллхед-Сити, была взорвана.[10]

В октябре 2016 года весь объект был выставлен на продажу.[11]

Владельцы

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм «Существующие электрогенерирующие установки в США, 2007 г.» (Excel). Управление энергетической информации, Министерство энергетики США. 2007 г.. Получено 2009-07-11.
  2. ^ Вудалл, Берни (2005-11-10). "Будущее эксплуатации электростанции Мохаве в темноте". Служба новостей Reuters. Получено 2008-06-20.
  3. ^ а б c d е ж грамм час «Электростанция Мохаве, заявка на проект № 99-10-023: Описание проекта». Штат Калифорния, Комиссия по коммунальным предприятиям. 1999 г.. Получено 19 июля 2019.
  4. ^ «Взрыв, в результате которого погибли шесть рабочих и сильно обгорел ...» Новости UPI. UPI. 15 июля 1985 г.. Получено 18 июля 2019.
  5. ^ Такри-младший, Тед (10 июня 1985 г.). «Один погиб, 15 ранены в результате разрыва паропровода на электростанции в Неваде». Лос-Анджелес Таймс. Получено 18 июля 2019.
  6. ^ «Церемония посвящена 25-летию трагедии на электростанции Мохаве». Лафлин Таймс. 16 июня 2010 г.
  7. ^ "SoCal Edison оспорит отчет о взрыве завода". Лос-Анджелес Таймс. 18 января 1992 г.
  8. ^ Мигель Бустильо (30 декабря 2005 г.). «Эдисон закрывает завод по производству загрязняющего угля» (PDF). Лос-Анджелес Таймс. Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-12-30. Получено 2010-09-17.
  9. ^ Эдвардс, Джон Г. (11.06.2009). "Лафлинская угольная электростанция уходит". Обзор журнала Лас-Вегаса. Получено 2009-06-11.
  10. ^ Роджерс, Кит (11 марта 2011 г.). «Знаменитая дымовая труба взорвалась в Лафлине». Обзор журнала Лас-Вегаса. Получено 2016-07-29.
  11. ^ Сегалл, Эли (2016-10-11). «Бывший дом электростанции Мохаве в Лафлине выставлен на продажу». Обзор журнала Лас-Вегаса. Получено 2018-09-18.