Project Rover - Project Rover

киви
Киви А на тестовой клетке после plan.jpg
Kiwi A Prime на испытательном стенде
Страна происхожденияСоединенные Штаты
ДизайнерЛос-Аламосская научная лаборатория
ПроизводительЛос-Аламосская научная лаборатория
ЗаявлениеИсследования и разработки
ПреемникNERVA
Положение делНа пенсии
Жидкостный двигатель
ПропеллентЖидкий водород
Спектакль
Тяга (вакуум)245,000 N (55,000 фунт-сила )
Давление в камере3,450 килопаскали (500 psi )
язр (Vac.)834 секунды (8,18 км / с)
Время горения480 секунд
Перезапускается1
Размеры
Длина140 см (54 дюйма) (сердцевина)
Диаметр80 см (32 дюйма) (сердцевина)
Ядерный реактор
Оперативный1959 по 1964 год
Положение делСписан
Основные параметры активной зоны реактора
Топливо (делящийся материал )Высокообогащенный уран
Состояние топливаТвердый
Энергетический спектр нейтроновТермический
Первичный метод контроляКонтрольные барабаны
Главный модераторЯдерный графит
Теплоноситель первого контураЖидкий водород
Использование реактора
Мощность (тепловая)937 МВт
Рекомендации
Рекомендации[1]
ПримечанияДанные для версии Kiwi B4E.

Project Rover был проект Соединенных Штатов по разработке ядерно-тепловая ракета который проходил с 1955 по 1973 год на Лос-Аламосская научная лаборатория (LASL). Это началось как ВВС США проект по созданию атомной верхняя ступень для межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Проект был передан НАСА в 1958 году после Спутник кризис вызвало Космическая гонка. Управлял Управление космических ядерных двигателей (СНПО), совместное агентство Комиссия по атомной энергии (AEC) и НАСА. Project Rover стал частью программы NASA Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application (NERVA ) и отныне занималась исследованиями в области проектирования ядерных ракетных реакторов, в то время как NERVA занималась общей разработкой и развертыванием ядерных ракетных двигателей, а также планированием космических полетов.

Ядерные реакторы для Project Rover были построены в Технической зоне 18 LASL (TA-18), также известной как участок каньона Пахарито. Там они были испытаны на очень малой мощности, а затем отправлены в Площадь 25 (известный как Jackass Flats) в AEC's Испытательный полигон в Неваде. Испытания тепловыделяющих элементов и других материаловедческих исследований были выполнены N-Division LASL на TA-46 с использованием различных печей, а позже и специального испытательного реактора Nuclear Furnace. В результате проекта Rover было разработано три типа реакторов: Kiwi (с 1955 по 1964 год), Phoebus (с 1964 по 1969 год) и Pewee (с 1969 по 1972 год). Kiwi и Phoebus были большими реакторами, тогда как Pewee был намного меньше, что соответствовало меньшему бюджету, доступному после 1968 года.

Реакторы питались высокообогащенный уран, с жидкий водород используется как ракетное топливо и как теплоноситель реактора. Ядерный графит и бериллий использовались как замедлители нейтронов и отражатели нейтронов. Двигатели управлялись барабанами с графитом или бериллием с одной стороны и борядерный яд ) с другой, а уровень энергии регулируется вращением барабанов. Поскольку водород также действует как замедлитель, увеличение потока топлива также увеличивает мощность реактора без необходимости регулировки барабанов. Испытания проекта Rover продемонстрировали, что ядерные ракетные двигатели можно без труда останавливать и перезапускать много раз, а также можно объединять в группы, если требуется большая тяга. Их удельный импульс (эффективность) была примерно вдвое выше, чем у химических ракет.

Ядерная ракета пользовалась сильной политической поддержкой со стороны влиятельного председателя Объединенный комитет Конгресса США по атомной энергии, Сенатор Клинтон П. Андерсон из Нью-Мексико (где располагалась LASL) и его союзники, сенаторы Говард Кэннон из Невада и Маргарет Чейз Смит из Мэн. Это позволило ему пережить несколько попыток отмены, которые стали еще более серьезными в связи с сокращением затрат, которое преобладало в война во Вьетнаме обострилась и после того, как космическая гонка закончилась Аполлон-11 Посадка на Луну. Проекты Rover и NERVA были отменены из-за их возражений в январе 1973 года, и ни один из реакторов так и не полетел.

Начало

Ранние концепции

В течение Вторая Мировая Война, некоторые ученые из Манхэттенский проект с Лос-Аламосская лаборатория, включая Стэн Улам, Фредерик Райнес и Фредерик де Хоффманн, размышляли о разработке ядерных ракет,[2] а в 1947 году Улам и Корнелиус Джозеф "К. Дж." Эверетт написал статью, в которой они рассматривали использование атомных бомб в качестве средства приведения в движение ракет. Это стало основой для Проект Орион.[3] В декабре 1945 г. Теодор фон Карман и Сюэ-Шен Цзянь написал отчет для ВВС армии США. Хотя они согласились, что это еще не практично, Цзянь предположил, что ракеты с ядерными двигателями однажды могут стать достаточно мощными, чтобы запускать спутники на орбиту.[4]

В 1947 году Лаборатория аэрофизики Североамериканской авиации опубликовала большой доклад, в котором рассматривались многие проблемы, связанные с использованием ядерных реакторов для питания самолетов и ракет. Исследование было специально нацелено на самолет с дальностью полета 16 000 км (10 000 миль) и полезной нагрузкой 3 600 кг (8 000 фунтов) и охватывал турбонасосы, конструкция, резервуар, аэродинамика и ядерный реактор дизайн. Они пришли к выводу, что водород лучше всего в качестве топлива и что графит было бы лучше всего замедлитель нейтронов, но предположил Рабочая Температура 3150 ° C (5700 ° F), что было за пределами возможностей доступных материалов. Был сделан вывод, что ядерные ракеты еще не применимы.[4]

Публичное разоблачение атомная энергия в конце войны вызвало много спекуляций, а в Соединенном Королевстве Вал Кливер, главный инженер ракетного дивизиона г. Де Хэвилленд, и Лесли Шепард, а физик-ядерщик на Кембриджский университет, самостоятельно рассмотрел проблему ядерной ракетной двигательной установки. Они стали сотрудниками, и в серии статей, опубликованных в Журнал Британского межпланетного общества в 1948 и 1949 годах они наметили конструкцию ядерной ракеты с твердым графитовым сердечником. теплообменник. Они неохотно пришли к выводу, что ядерные ракеты необходимы для исследования дальнего космоса, но еще не технически осуществимы.[5][6]

Отчет Бюссара

В 1953 г. Роберт В. Бюссар, физик, работающий над Ядерная энергия для двигателей самолетов (NEPA) в Национальная лаборатория Окриджа, написал подробное исследование. Он читал работы Кливера и Шепарда,[7] что Цзянь,[8] и отчет за февраль 1952 г. Consolidated Vultee.[9] Он использовал данные и анализы существующих химических ракет, а также спецификации для существующих компонентов. Его расчеты основывались на современном состоянии ядерных реакторов.[10] Наиболее важно то, что в статье рассмотрены несколько диапазонов и размеров полезной нагрузки; Пессимистические выводы Consolidated отчасти были результатом рассмотрения лишь узкого круга возможностей.[9]

Результат, Ядерная энергия для ракетных двигателей, заявил, что использование ядерных двигателей в ракетах не ограничивается соображениями энергии сгорания и, следовательно, низкомолекулярных ракетных топлив, таких как чистый водород может быть использовано. В то время как обычный двигатель мог производить скорость выхлопа 2500 метров в секунду (8300 футов / с), ядерный двигатель на водородном топливе мог достигать скорости выхлопа 6900 метров в секунду (22700 футов / с) при тех же условиях. Он предложил реактор с графитовым замедлителем из-за способности графита выдерживать высокие температуры и пришел к выводу, что топливные элементы потребуют защитной оболочки, чтобы противостоять коррозии, вызванной водородным топливом.[10]

Сначала исследование Бюссарда оказало небольшое влияние, в основном потому, что было напечатано всего 29 экземпляров, и оно было классифицировано как Ограниченные данные и поэтому может быть прочитан только кем-то с необходимым уровнем допуска.[11] В декабре 1953 года он был опубликован в Oak Ridge's Журнал реакторной науки и технологий. Хотя он все еще засекречен, это дало ему более широкое распространение.[7] Дарол Фроман, заместитель директора Лос-Аламосская научная лаборатория (LASL) и Герберт Йорк, директор Радиационная лаборатория Калифорнийского университета в Ливерморе, были заинтересованы и создали комитеты для исследования ядерных ракетных двигателей. Фроман привозил Бюссарда в Лос-Аламос, чтобы помогать в течение одной недели в месяц.[12]

Одобрение

Исследование Роберта Бюссара также привлекло внимание Джон фон Нейман, и он сформировал для этого случая комитет по ядерному движению ракет. Марк Миллс, заместитель директора Ливермора был его председателем, а другие его члены были Норрис Брэдбери из LASL; Эдвард Теллер и Герберт Йорк из Ливермора; Эйб Сильверштейн, заместитель директора Национальный консультативный комитет по аэронавтике (NACA) Лаборатория летных двигателей им. Льюиса; и Аллен Ф. Донован из Рамо-Вулдридж.[12]

Выслушав отзывы о различных проектах, комитет Миллса рекомендовал продолжить разработку с целью создания ядерной верхней ступени для межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Йорк создал новое подразделение в Ливерморе, а Брэдбери создал новое подразделение под названием N в Лос-Аламосе под руководством Рамер Шрайбер, чтобы добиться этого.[13] В марте 1956 г. Проект специального оружия вооруженных сил (AFSWP) рекомендовала выделить 100 миллионов долларов (940 миллионов долларов в 2019 году) на проект создания ядерного ракетного двигателя в течение трех лет, чтобы две лаборатории провели технико-экономическое обоснование и строительство испытательных стендов.[14]

Эгер В. Мерфри и Герберт Лопер на Комиссия по атомной энергии (AEC) были более осторожными. В Ракета Атлас программа продвигалась хорошо, и в случае успеха она имела бы достаточную дальность для поражения целей в большинстве Советский союз. В то же время ядерные боеголовки становились меньше, легче и мощнее. Аргументы в пользу новой технологии, обещающей более тяжелую полезную нагрузку на большие расстояния, казались слабыми. Однако ядерная ракета приобрела мощного политического покровителя в Сенатор Клинтон П. Андерсон из Нью-Мексико (где располагалась LASL), заместитель председателя Объединенный комитет Конгресса США по атомной энергии (JCAE), который был близок к фон Нейману, Брэдбери и Уламу. Ему удалось получить финансирование.[14]

Все работы над ядерной ракетой были сосредоточены в Лос-Аламосе, где ей дали кодовое название Project Rover; Ливермору было поручено развитие атомной энергетики. прямоточный воздушно-реактивный двигатель под кодовым названием Проект Плутон.[15] Project Rover был направлен действующая служба Офицер ВВС США прикомандирование в AEC, лейтенант полковник Гарольд Р. Шмидт. Он подчинялся другому прикомандированному офицеру ВВС США, Полковник Джек Л. Армстронг, который также отвечал за Плутон и Системы вспомогательной ядерной энергетики (SNAP) проекты.[16]

Концепции дизайна

В принципе, конструкция ядерная тепловая ракета двигатель довольно прост: турбонасос будет пропускать водород через ядерный реактор, где он будет нагреваться реактором до очень высоких температур, а затем истощаться через сопло ракеты производить тягу.[17] Сразу стали очевидны осложняющие факторы. Во-первых, необходимо было найти средства контроля температуры реактора и выходной мощности. Во-вторых, необходимо было разработать средства удержания метательного заряда. Единственный практический способ хранения водорода был в жидкой форме, а для этого требовалась температура ниже 20 ° С.K (-253,2 ° С). В-третьих, водород будет нагрет до температуры около 2500 К (2230 ° C), и потребуются материалы, которые могли бы выдерживать такие температуры и противостоять коррозии под действием водорода.[17]

Схема в разрезе ракетного двигателя Kiwi

Теоретически жидкий водород был лучшим ракетным топливом, но в начале 1950-х годов он был дорогим и доступным только в небольших количествах.[18] В 1952 году AEC и Национальное бюро стандартов открыл завод рядом Боулдер, Колорадо, чтобы произвести жидкий водород для термоядерное оружие программа.[19] Прежде чем остановиться на жидком водороде, LASL рассмотрела другие пропелленты, такие как метан (CH
4
) и аммиак (NH
3
). Аммиак, который использовался в испытаниях, проводимых с 1955 по 1957 год, был недорогим, легким в получении, жидким при 239 К (-34 ° C), его легко было перекачивать и использовать. Однако он был намного тяжелее жидкого водорода, что уменьшало мощность двигателя. импульс; Было также обнаружено, что он был еще более агрессивным и имел нежелательные нейтронные свойства.[20]

Что касается топлива, они считали плутоний-239, уран-235 и уран-233. Плутоний был отвергнут, потому что, хотя он легко образует соединения, они не могут достигать таких высоких температур, как уран. Серьезно рассматривался уран-233, по сравнению с ураном-235 он немного легче, имеет большее количество нейтронов на один акт деления и большую вероятность деления. Таким образом, у него была перспектива экономии топлива, но его радиоактивные свойства затрудняют обращение с ним, и в любом случае оно не было легкодоступным.[21][22] Высокообогащенный уран поэтому был выбран.[23]

В качестве конструкционных материалов в реакторе выбор сводился к графиту или металлам.[21] Из металлов, вольфрам стал лидером, но он был дорогим, трудным в изготовлении и имел нежелательные нейтронные свойства. Чтобы обойти его нейтронно-физические свойства, было предложено использовать вольфрам-184, не поглощающий нейтроны.[24] Графит был выбран, так как он дешев, укрепляется при температурах до 3300 K (3030 ° C) и возвышенный а не плавится при 3900 К (3630 ° C).[25]

Для управления реактором активная зона была окружена контрольные барабаны покрытый графитом или бериллий (замедлитель нейтронов) с одной стороны и борнейтронный яд ) с другой. Выходную мощность реактора можно было регулировать вращением барабанов.[26] Для увеличения тяги достаточно увеличить расход пороха. Водород в чистом виде или в виде такого соединения, как аммиак, является эффективным замедлителем ядерной энергии, и увеличение потока также увеличивает скорость реакций в активной зоне. Эта повышенная скорость реакции компенсирует охлаждение, обеспечиваемое водородом. По мере того, как водород нагревается, он расширяется, поэтому в ядре остается меньше тепла для отвода тепла, и температура выравнивается. Эти противоположные эффекты стабилизируют реактивность, поэтому ядерный ракетный двигатель, естественно, очень стабилен, а тяга легко регулируется путем изменения потока водорода без изменения управляющих барабанов.[27]

LASL разработала серию концепций дизайна, каждая со своим кодовым названием: Дядя Том, Дядя Тунг, Бладхаунд и Шиш.[28] К 1955 году он остановился на 1500 мегаватт (MW) дизайн называется Old Black Joe. В 1956 году он стал основой проекта мощностью 2700 МВт, который должен был стать верхней ступенью межконтинентальной баллистической ракеты.[21]

Передача в НАСА

Президент Джон Ф. Кеннеди (справа) посещает Станцию ​​разработки ядерных ракет. Слева от президента находятся Гленн Сиборг, Председатель Комиссия по атомной энергии США; Сенатор Говард Кэннон; Гарольд Фингер, менеджер Управление космических ядерных двигателей; и Элвин С. Грейвс, руководитель исследовательской деятельности Лос-Аламосской научной лаборатории.

К 1957 году проект ракеты Атлас продвигался успешно, и с появлением более легких и меньших боеголовок необходимость в ядерной разгонной ступени почти исчезла.[29][30] 2 октября 1957 года AEC предложила сократить бюджет Project Rover, но вскоре это предложение было отменено событиями.[31]

Два дня спустя Советский Союз запустил Спутник 1, первый искусственный спутник Земли. Это вызвало опасения и воображение во всем мире и продемонстрировало, что Советский Союз обладал способностью доставлять ядерное оружие на межконтинентальные расстояния, и подорвало американские представления о военном, экономическом и технологическом превосходстве.[32] Это ускорило Спутник кризис, и вызвал Космическая гонка, новое направление конкуренции в Холодная война.[33] Андерсон хотел передать ответственность за космическую программу США AEC,[34] но Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр ответил, создав Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), которая поглотила NACA.[35]

Дональд А. Куорлз, то Заместитель министра обороны, встретиться с Т. Кейт Гленнан, новый администратор НАСА, и Хью Драйден, его заместитель 20 августа 1958 г.,[36] на следующий день после того, как они были приведены к присяге в белый дом,[37] и Rover был первым пунктом повестки дня. Куорлз очень хотел передать Rover НАСА, так как проект больше не имел военной цели.[16] Сильверстайн, которого Гленнан привез в Вашингтон, округ Колумбия, для организации космической программы НАСА,[38] давно интересовался ракетно-ядерной техникой. Он был первым высокопоставленным должностным лицом NACA, проявившим интерес к ракетным исследованиям.[39] инициировал расследование использования водорода в качестве ракетного топлива,[40] участвовал в Ядерная тяга самолета (ANP) проект, построенный НАСА Сливовый реактор, и создал ядерную ракетную двигательную группу в Льюисе под Гарольд Фингер.[41]

Ответственность за неядерные компоненты Project Rover была официально передана от ВВС США (USAF) НАСА 1 октября 1958 года.[42] в тот день, когда НАСА официально начало работу и взяло на себя ответственность за гражданскую космическую программу США.[43] Project Rover стал совместным проектом NASA-AEC.[42] Сильверстайн назначил Фингера от Льюиса руководить разработкой ядерной ракеты. 29 августа 1960 года НАСА создало Управление космических ядерных двигателей (СНПО) для наблюдения за ядерным ракетным проектом.[44] Фингер был назначен его менеджером с Милтон Кляйн от AEC в качестве его заместителя.[45]

Официальное «Соглашение между НАСА и AEC об управлении контрактами на ядерные ракетные двигатели» было подписано заместителем администратора НАСА. Роберт Симанс и генеральный директор AEC Элвин Людеке 1 февраля 1961 года. За этим последовало «Межучрежденческое соглашение по программе разработки ракетно-космической двигательной установки (проект Rover)», которое они подписали 28 июля 1961 года.[46] SNPO также взяла на себя ответственность за SNAP: Армстронг стал помощником директора отдела разработки реакторов в AEC, а подполковник Дж. М. Андерсон, бывший руководитель проекта SNAP в расформированном Aircraft Nuclear Propulsion Office (ANPO), стал начальником отделения SNAP в новом дивизионе.[45]

25 мая 1961 г. Джон Ф. Кеннеди обратился к совместное заседание Конгресса. «Во-первых, - объявил он, - я считаю, что эта нация должна взять на себя обязательство достичь цели до конца этого десятилетия - высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю». Затем он сказал: «Во-вторых, дополнительные 23 миллиона долларов вместе с уже доступными 7 миллионами долларов ускорят разработку ядерной ракеты Rover. Это обещает когда-нибудь предоставить средства для еще более захватывающих и амбициозных исследований космоса. , возможно, за пределами Луны, возможно, до самого конца самой Солнечной системы ».[47]

Тестовый сайт

Размещение объектов на Ракетно-атомной станции в г. Jackass Квартиры

Ядерные реакторы для Project Rover были построены в Технической зоне 18 LASL (TA-18), также известной как Площадка Пахарито. Топливо и внутренние компоненты двигателя были изготовлены на комплексе Sigma в Лос-Аламосе. Испытания тепловыделяющих элементов и других материаловедческих исследований были выполнены отделом LASL N на TA-46 с использованием различных печей, а позже и специального испытательного реактора Nuclear Furnace. Сотрудники подразделений LASL Test (J) и Chemical Metallurgy Baker (CMB) также участвовали в Project Rover.[48] Для каждого двигателя было построено по два реактора; один для критическая нулевая мощность эксперименты в Лос-Аламосе и еще один, используемый для испытаний на полной мощности.[30] Перед отправкой на полигон реакторы были испытаны на очень малой мощности.[48]

В 1956 году AEC выделил 127 200 гектаров (314 000 акров) территории, известной как «Плоскогорье чудаков». Площадь 25 из Испытательный полигон в Неваде для использования Project Rover.[49] В середине 1957 г. здесь начались работы по испытательной установке. Все материалы и принадлежности нужно было привезти из Лас Вегас. Испытательная ячейка А состояла из фермы баллонов с газообразным водородом и бетонной стены толщиной 0,91 метра (3 фута) для защиты электронных приборов от излучения реактора. В пункт управления был расположен на расстоянии 3,2 км (2 мили). Пластиковое покрытие на тросах управления прогрызли роющие грызуны, и его пришлось заменить. Реактор прошел испытательный пуск с выхлопным шлейфом в воздухе, так что любой радиоактивный продукты деления снятый с ядра можно было безопасно разогнать.[21]

Здание технического обслуживания и демонтажа реактора (R-MAD) было во многом типичным горячая камера используется в атомной промышленности, с толстыми бетонными стенами, свинцовое стекло смотровые окна и дистанционные манипуляторы. Он был исключительным только своими размерами: 76 метров (250 футов) в длину, 43 метра (140 футов) и 19 метров (63 футов) в высоту. Это позволяло перемещать двигатель в железнодорожный вагон.[21] «Чудаки и Западная железная дорога», как ее беззаботно описывали, считались самой короткой и медленной железной дорогой в мире.[50] Всего было два локомотива: электрический Л-1 с дистанционным управлением и дизель-электрический Л-2 с ручным управлением с радиационной защитой вокруг. такси.[21]

Предполагалось, что испытательная ячейка C будет завершена в 1960 году, но НАСА и AEC не запросили средства на дополнительное строительство в этом году; Андерсон все равно их предоставил. Потом были задержки со строительством, вынудившие его лично вмешаться.[51] В августе 1961 года Советский Союз отменил мораторий на ядерные испытания, действовавший с ноября 1958 года, поэтому Кеннеди возобновил испытания в США в сентябре.[52] После проведения второй аварийной программы на полигоне в Неваде рабочая сила стала нехваткой, и началась забастовка.[53]

Тестовая ячейка C с ее гигантским криогенное хранилище Дьюара

Когда это закончилось, рабочим пришлось столкнуться с трудностями работы с водородом, который мог просачиваться через микроскопические отверстия, слишком маленькие, чтобы пропускать другие жидкости. 7 ноября 1961 года в результате небольшой аварии произошел сильный выброс водорода. Комплекс окончательно вступил в строй в 1964 году. СНПО предусматривало строительство ядерного ракетного двигателя мощностью 20 000 МВт, поэтому у руководителя строительства Кейта Бойера была Чикагский мост и железная компания построить два гигантских 1900000-литровых (500000 галлонов США) криогенное хранилище Дьюара. Добавлен корпус для обслуживания и разборки двигателей (E-MAD). Оно было больше футбольного поля, с толстыми бетонными стенами и отсеками для щитов, где двигатели можно было собирать и разбирать. Также был стенд для испытания двигателей (ЭТС-1); Планировалось еще два.[53]

Также здесь было хранилище радиоактивных материалов (ХХМ). Это был участок площадью 8,5 га (21 акр), примерно на одинаковом расстоянии от E-MAD, Test Cell «C» и ETS-1. Он был огорожен забором из вихревой проволоки с кварцевым освещением по периметру. Однопутная железная дорога, соединяющая объекты, вела одну ветку через одни главные ворота на склад, который затем разделялся на семь веток. Две шпоры вели в бункеры площадью 55,3 квадратных метра (595 квадратных футов). Объект использовался для хранения большого количества радиоактивно зараженных предметов.[54]

В феврале 1962 года НАСА объявило о создании станции разработки ядерных ракет (NRDS) в Jackass Flats, а в июне для управления ею было создано отделение SNPO в Лас-Вегасе (SNPO-N).[46] Строительные рабочие были размещены в Меркурий, Невада. Позже тридцать трейлеров были привезены в Jackass Flats, чтобы создать деревню под названием «Бойервиль» в честь надсмотрщика Кейта Бойера.[21]

киви

Первая фаза проекта Rover, Kiwi, была названа в честь нелетающая птица с таким же названием из Новой Зеландии,[21] поскольку ракетные двигатели Kiwi тоже не предназначались для полетов. Их функция заключалась в проверке конструкции и проверке поведения используемых материалов.[25] В рамках программы Kiwi была разработана серия нелетных испытательных ядерных двигателей с основным упором на совершенствование технологии реакторов с водородным охлаждением. В период с 1959 по 1964 год было построено и испытано восемь реакторов. Киви считался доказательство концепции для ядерных ракетных двигателей.[55]

Киви А

Рамер Шрайбер с плакатом Project Rover в 1959 г.

Первое испытание Kiwi A, первой модели ракетного двигателя Kiwi, было проведено в Jackass Flats 1 июля 1959 года. Kiwi A имел цилиндрический сердечник высотой 132,7 сантиметра (50 дюймов) и диаметром 83,8 сантиметра (30 дюймов). Центральный остров содержал тяжелая вода который действовал как охлаждающая жидкость и как замедлитель, уменьшая количество необходимого оксида урана. Управляющие стержни были расположены внутри острова, который был окружен 960 графитовыми топливными пластинами, загруженными 4-микрометровыми (0,00016 дюйма) топливными частицами из оксида урана, и слоем из 240 графитовых пластин.[56] Ядро было окружено 43,2 сантиметра (20 дюймов) замедлителя из графитовой ваты и заключено в алюминиевый кожух. Газообразный водород использовался в качестве топлива при скорости потока 3,2 кг в секунду (7,1 фунт / с). Предназначенный для выработки 100 МВт, двигатель работал на 70 МВт в течение 5 минут. Температура активной зоны была намного выше ожидаемой, до 2900 К (2630 ° C), из-за растрескивания графитовых пластин, чего было достаточно, чтобы расплавить часть топлива.[56]

Для следующего испытания 8 июля 1960 года был внесен ряд улучшений в двигатель, известный как Kiwi A Prime. Твэлы были выдавлены в цилиндры и покрыты карбид ниобия (NbC) противостоять коррозии. Шесть из них были сложены встык, а затем помещены в семь отверстий в графитовых модулях для создания топливных модулей длиной 137 сантиметров (54 дюйма).На этот раз реактор достиг мощности 88 МВт за 307 секунд при средней температуре газа на выходе из активной зоны 2178 К. Испытание было омрачено тремя отказами модуля активной зоны, но большинство из них пострадали незначительно или совсем не пострадали.[57] За испытанием наблюдали Андерсон и делегаты 1960 Национальный съезд Демократической партии. На съезде Андерсон добавил поддержку ядерных ракет. демократическая партия Платформа.[58]

Третье и последнее испытание серии Kiwi A было проведено 19 октября 1960 года. В двигателе Kiwi A3 использовались 27-дюймовые (69 см) цилиндрические топливные элементы с гильзами из карбида ниобия. План испытаний предусматривал, что двигатель должен работать на 50 МВт (половинная мощность) в течение 106 секунд, а затем на 92 МВт в течение 250 секунд. Уровень мощности 50 МВт был достигнут при расходе топлива 2,36 кг в секунду (5,2 фунта / с), но температура выходящего газа составила 1861 К, что на 300 К выше, чем ожидалось. Через 159 секунд мощность была увеличена до 90 МВт. Для стабилизации температуры выходящего газа на уровне 2173 К расход топлива был увеличен до 3,81 кг в секунду (8,4 фунта / с). Позже было обнаружено, что система измерения нейтронной мощности была неправильно откалибрована, и двигатель фактически работал в среднем на 112,5 МВт в течение 259 секунд, что значительно превышало его проектную мощность. Несмотря на это, ядро ​​пострадало меньше, чем в тесте Kiwi A Prime.[59]

Kiwi A считался успешным как доказательство концепции ядерных ракетных двигателей. Он продемонстрировал, что водород можно нагреть в ядерном реакторе до температур, необходимых для космического движения, и что реактором можно управлять.[60] Фингер пошел дальше и призвал промышленность подать заявку на разработку ядерного двигателя НАСА для применения в ракетных транспортных средствах (NERVA ) на основе конструкции двигателя Kiwi.[61] Отныне Rover стал частью NERVA; в то время как Rover занимался исследованиями конструкции ядерных ракетных реакторов, NERVA занималась разработкой и развертыванием ядерных ракетных двигателей, а также планированием космических миссий.[62]

Киви Б

Директор Лос-Аламосская национальная лаборатория, Норрис Брэдбери (слева) перед реактором Kiwi B4-A

Первоначальной целью LASL был ядерный ракетный двигатель мощностью 10 000 МВт, способный вывести 11 000 кг (25 000 фунтов) на орбиту 480 километров (300 миль). Этот двигатель получил кодовое название Condor, в честь большие летающие птицы, в отличие от маленького нелетающего киви. Тем не менее, в октябре 1958 года НАСА изучало возможность размещения ядерной разгонной ступени на Титан I ракеты, и пришел к выводу, что в этой конфигурации верхняя ступень реактора мощностью 1000 МВт может вывести на орбиту 6 400 кг (14 000 фунтов). Эта конфигурация использовалась при исследовании Новая звезда, и стал целью Project Rover. LASL планировала провести два испытания Kiwi B, промежуточной конструкции мощностью 1000 МВт, в 1961 и 1962 годах, а затем два испытания Kiwi C, опытного образца двигателя, в 1963 году, а также провести испытание реактора в полете (RIFT) в серийном производстве. двигатель 1964 г.[26]

Для Kiwi B LASL внесла несколько изменений в конструкцию, чтобы получить требуемую более высокую производительность. Центральная активная зона была удалена, количество отверстий для теплоносителя в каждом шестиугольном топливном элементе было увеличено с четырех до семи, а графитовый отражатель был заменен на бериллиевый отражатель толщиной 20 сантиметров (8 дюймов).[59] Хотя бериллий был более дорогим, сложным в производстве и высокотоксичным, он также был намного легче, что позволило сэкономить 1100 кг (2500 фунтов). Из-за задержки с подготовкой Test Cell C некоторые функции, предназначенные для Kiwi C, также были включены в Kiwi B2. К ним относятся сопло, охлаждаемое жидким водородом вместо воды, новый Rocketdyne турбонасос и запуск начальной загрузки,[26] в котором реактор запускался только своим ходом.[63]

Испытание Kiwi B1A, последнего испытания с использованием газообразного водорода вместо жидкого, было первоначально запланировано на 7 ноября 1961 года. Утром в день испытания негерметичный клапан привел к сильному взрыву водорода, в результате которого стены сарая были разрушены и ранены несколько рабочих; у многих был разрыв барабанной перепонки, а у одного - пяточная кость. Реактор не был поврежден, но испытательная машина и приборы были серьезно повреждены, в результате чего испытание было отложено на месяц. Вторая попытка 6 декабря была прервана, когда было обнаружено, что многие диагностические термопары был установлен в обратном порядке. Наконец, 7 декабря испытания начались. Предполагалось, что двигатель будет работать на 270 МВт в течение 300 секунд, но испытание было забитый всего через 36 секунд при мощности 225 МВт, потому что начали появляться водородные возгорания. Все термопары работали исправно, поэтому было получено много полезных данных. Средний массовый расход водорода во время части эксперимента на полной мощности составлял 9,1 килограмма в секунду (20 фунтов / с).[64][65]

Затем LASL намеревалась протестировать Kiwi B2, но были обнаружены структурные недостатки, которые потребовали переделки. Затем внимание переключилось на B4, более радикальную конструкцию, но когда они попытались поместить топливные кластеры в активную зону, оказалось, что в кластерах слишком много нейтронов, и возникли опасения, что реактор может неожиданно запуститься. Проблема была связана с поглощением воды из обычно сухого воздуха Нью-Мексико во время хранения. Это было исправлено добавлением нейтронного яда. После этого твэлы хранили в инертной атмосфере. Тогда N Division решила провести испытания с резервным двигателем B1, B1B, несмотря на серьезные сомнения по поводу этого, основанные на результатах испытания B1A, чтобы получить больше данных о характеристиках и поведении жидкого водорода.[66][67] При запуске 1 сентября 1962 года активная зона сотряслась, но достигла мощности 880 МВт. Вспышки света вокруг сопла указывали на выброс топливных таблеток; Позже было установлено, что их было одиннадцать. Вместо того, чтобы отключиться, испытатели повернули барабаны для компенсации и смогли продолжить работу на полной мощности в течение нескольких минут, прежде чем сработал датчик и возник пожар, а двигатель был остановлен. Было выполнено большинство, но не все цели тестирования.[67][68]

Следующим испытанием серии был Kiwi B4A 30 ноября 1962 года. Вспышка пламени наблюдалась, когда мощность реактора достигла 120 МВт. Мощность была увеличена до 210 МВт и удерживалась там 37 секунд. Затем мощность была увеличена до 450 МВт, но затем вспышки стали частыми, и двигатель был выключен через 13 секунд. После испытаний было обнаружено, что 97% твэлов сломаны.[69] Были оценены трудности использования жидкого водорода, и причина вибрации и отказов была диагностирована как утечка водорода в зазор между активной зоной и корпусом высокого давления.[70] В отличие от химического двигателя, который, вероятно, взорвался бы после повреждения, двигатель оставался стабильным и управляемым. Испытания показали, что ядерный ракетный двигатель будет прочным и надежным в космосе.[67]

Kiwi A Prime запущен на пробу

Кеннеди посетил Лос-Аламос 7 декабря 1962 года для ознакомления с проектом «Ровер».[71] Это был первый визит президента США в лабораторию ядерного оружия. Он привез с собой большой антураж, в том числе Линдон Джонсон, Макджордж Банди, Джером Визнер, Гарольд Браун, Дональд Хорниг, Гленн Сиборг, Роберт Симанс, Гарольд Фингер и Клинтон Андерсон. На следующий день они вылетели в Чудаки-Флэтс, в результате чего Кеннеди стал единственным президентом, когда-либо посетившим ядерный полигон. В 1962 году Project Rover получил 187 миллионов долларов, а в 1963 году AEC и НАСА просили еще 360 миллионов долларов. Кеннеди обратил внимание на бюджетные трудности своей администрации, а его официальные лица и советники обсуждали будущее Project Rover и космической программы в целом.[72]

Фингер собрал команду специалистов по вибрации из других центров НАСА и вместе с сотрудниками из LASL, Aerojet и Westinghouse провел серию испытаний реактора «холодного течения» с использованием тепловыделяющих элементов без делящегося материала. Азот, гелий и водород пропускали через двигатель, чтобы вызвать вибрации. Было установлено, что они были вызваны нестабильность по пути протекания жидкости через зазоры между соседними твэлами. Для решения проблемы вибрации был внесен ряд незначительных изменений в конструкцию.[73][74] В ходе испытаний Kiwi B4D 13 мая 1964 года реактор был автоматически запущен и кратковременно работал на полной мощности (990 МВт) без проблем с вибрацией. Испытание пришлось прекратить через 64 ​​секунды, когда трубки сопла разорвались и вызвали утечку водорода вокруг сопла, что привело к возгоранию. Охлаждение проводилось как с водородом, так и с 3266 килограммами (7200 фунтов) газообразного азота. При осмотре после испытания поврежденных твэлов не обнаружено.[75]

Последним испытанием было испытание Kiwi B4E 28 августа, в ходе которого реактор проработал двенадцать минут, восемь из которых были на полной мощности (937 МВт). Это было первое испытание, в котором вместо оксида урана использовались таблетки карбида урана с покрытием из карбида ниобия 0,0508 мм (0,002 дюйма). Было обнаружено, что они окисляются при нагревании, вызывая потерю углерода в виде монооксид углерода газ. Чтобы минимизировать это, частицы были увеличены (от 50 до 150 микрометров (от 0,0020 до 0,0059 дюйма) в диаметре) и покрыты защитным покрытием толщиной пиролитический графит. 10 сентября Kiwi B4E был перезапущен и проработал на мощности 882 МВт в течение двух с половиной минут, демонстрируя способность ядерного ракетного двигателя останавливаться и перезапускаться.[76][77]

В сентябре 1964 года были проведены испытания двигателя Kiwi B4 и реактора PARKA, который использовался для испытаний в Лос-Аламосе. Два реактора находились на расстоянии 4,9 метра (16 футов), 2,7 метра (9 футов) и 1,8 метра (6 футов) друг от друга, и были проведены измерения реактивности. Эти испытания показали, что нейтроны, произведенные одним реактором, действительно вызывали деление в другом, но эффект был незначительным: 3, 12 и 24 центы соответственно. Испытания показали, что соседние ядерные ракетные двигатели не будут мешать друг другу и, следовательно, могут быть сгруппированы, как это часто бывает с химическими.[66][67][78][79]

Феб

Ядерный ракетный двигатель Phoebus на Черкес и Западной железной дороге

Следующим шагом в исследовательской программе LASL было строительство реактора большего размера.[80] Размер ядра определяет, сколько водорода, необходимого для охлаждения, можно пропустить через него; и сколько в него уранового топлива можно загрузить.[81] В 1960 году LASL начала проектировать реактор мощностью 4000 МВт с активной зоной диаметром 89 см (35 дюймов) в качестве преемника Kiwi. LASL решила назвать это Фиби, в честь греческой богини Луны. Однако это название уже было у другого проекта ядерного оружия, поэтому его изменили на Phoebus, альтернативное название Apollo. Фебус столкнулся с оппозицией со стороны SNPO, которая хотела реактор мощностью 20 000 МВт. LASL считала, что к трудностям строительства и испытаний такого большого реактора относятся слишком легко; просто для создания конструкции мощностью 4000 МВт потребовалось новое сопло и улучшенный турбонасос от Rocketdyne. Последовал длительный бюрократический конфликт.[80]

В марте 1963 г. СНПО и Центр космических полетов Маршалла (MSFC) введен в эксплуатацию Лаборатории космических технологий (STL), чтобы подготовить отчет о том, какой ядерный ракетный двигатель потребуется для возможных миссий в период с 1975 по 1990 год. Эти миссии включали в себя первые пилотируемые планетарные межпланетные экспедиции туда и обратно (EMPIRE), планетарные качели и облеты, а также лунный шаттл. Заключение этого девятитомного отчета, представленного в марте 1965 года, и последующего исследования заключалось в том, что эти миссии могут быть выполнены с двигателем мощностью 4100 МВт с удельный импульс 825 секунд (8,09 км / с). Это было значительно меньше, чем предполагалось изначально. На основе этого появилась спецификация ядерного ракетного двигателя мощностью 5000 МВт, который стал известен как NERVA II.[82][83]

LASL и SNPO пришли к соглашению, что LASL построит две версии Phoebus: маленький Phoebus I с сердечником диаметром 89 сантиметров (35 дюймов) для тестирования современных видов топлива, материалов и концепций, и более крупный 140 сантиметров (55 дюймов). Phoebus II, который послужит прототипом для NERVA II. Оба будут основаны на киви. Основное внимание уделялось достижению большей мощности, чем было возможно с помощью устройств Kiwi, и поддержанию максимальной мощности в течение более длительного времени. Работа над Phoebus I была начата в 1963 году, когда было построено три двигателя, названных 1A, 1B и 1C.[80]

Phoebus 1A был испытан 25 июня 1965 года и работал на полной мощности (1090 МВт) в течение десяти с половиной минут. К сожалению, интенсивная радиационная обстановка вызвала ошибочные показания одного из емкостных датчиков. Столкнувшись с одним датчиком, который сказал, что резервуар для водородного топлива был почти пуст, и другим, который сказал, что он был заполнен на четверть, и не был уверен, что это правильно, техники в диспетчерской решили поверить тому, что сказал, что он заполнен на четверть. Это был неправильный выбор; бак действительно был почти пуст, а топливо иссякло. Без жидкого водорода для охлаждения двигатель, работавший при 2270 К (2000 ° C), быстро перегрелся и взорвался. Было выброшено около пятой части топлива; большая часть остального растаяла.[80][84]

Испытательную площадку оставили на шесть недель, чтобы дать время распаду высокорадиоактивных продуктов деления. А грейдер с резиной ракель на его плуге собирали зараженную грязь, чтобы ее можно было зачерпнуть. Когда это не помогло, для сбора грязи использовался пылесос мощностью 150 кВт (200 л.с.). Фрагменты на тестовой площадке изначально собирались роботом, но это было слишком медленно, и использовались люди в защитных костюмах, которые собирали кусочки щипцами и бросали их в банки с краской, окруженные свинцом и установленные на тележках с маленькими колесами. Это позаботилось об основном загрязнении; остальное было сколото, сметено, вычищено, смыто или закрашено. Вся работа по дезактивации заняла четыреста человек за два месяца и стоила 50 000 долларов. Средняя доза радиации, полученная ликвидаторами, составила 0,66 ремы (0.0066 Sv ), а максимум - 3 бэра (0,030 Зв); LASL ограничила количество своих сотрудников 5 ремами (0,050 Зв) в год.[80]

Следующим испытанием был Phoebus 1B. Он был включен 10 февраля 1967 года и работал на мощности 588 МВт в течение двух с половиной минут. Чтобы избежать повторения несчастного случая, произошедшего с Phoebus 1A, 30 000-литровым (8 000 галлонов США), высоким давлением 5 200-килопаскаль (750 psi ) криогенное хранилище Дьюара был установлен для обеспечения аварийной подачи жидкого водорода в случае выхода из строя основной системы подачи топлива. Второе испытание было проведено 23 февраля 1967 года, когда оно длилось 46 минут, из которых 30 минут были выше 1250 МВт, и была достигнута максимальная мощность 1450 МВт и температура газа 2444 К (2171 ° C). Испытание прошло успешно, но обнаружилась некоторая коррозия.[85]

Затем последовали испытания более крупного Phoebus 2A. Предварительный запуск на малой мощности (2000 МВт) был проведен 8 июня 1968 года, а затем 26 июня на полную мощность. Двигатель проработал 32 минуты, 12,5 минут из которых были более 4000 МВт, при этом была достигнута пиковая мощность 4082 МВт. В этот момент температура камеры составляла 2256 К (1983 ° C), а общий расход составлял 118,8 кг в секунду (262 фунта / с). Максимального уровня мощности достичь не удалось, поскольку в этот момент температуры сегментов зажимной ленты, соединяющих сердечник с сосудом высокого давления, достигли предела 417 К (144 ° C). Третий запуск был проведен 18 июля с мощностью 1280 МВт, четвертый - позже в тот же день с мощностью около 3500 МВт.[86][87] Загадочная аномалия заключалась в том, что реактивность была ниже ожидаемой. Жидкий водород мог переохлаждать бериллиевый отражатель, в результате чего он каким-то образом терял некоторые свои замедляющие свойства. В качестве альтернативы есть два спиновые изомеры водорода: параводород - замедлитель нейтронов, но ортоводород - яд, и, возможно, высокий поток нейтронов изменил часть параводорода на ортоводород.[88]

Pewee

Pewee был третьим этапом Project Rover. LASL вернулась к названиям птиц, назвав их в честь североамериканских pewee. Он был маленьким, легко проверяемым и подходящим по размеру для беспилотных научных межпланетных миссий или небольших ядерных «буксиров». Его основной целью было испытание перспективных тепловыделяющих элементов без использования полноразмерного двигателя. На разработку Pewee ушло всего девятнадцать месяцев с того момента, когда SNPO разрешила его в июне 1967 года, до его первых полномасштабных испытаний в декабре 1968 года.[89]

Pewee имела активную зону размером 53 см (21 дюйм), содержащую 36 кг (80 фунтов) 402 тепловыделяющих элемента и 132 опорных элемента. Из 402 твэлов 267 были изготовлены LASL, 124 - компанией Астрономическая лаборатория Вестингауза, и 11 в АЭК Y-12 Комплекс национальной безопасности. Большинство из них были покрыты карбидом ниобия (NbC) но некоторые были покрыты карбид циркония (ZrC) вместо; большинство также имело защитное молибденовое покрытие. Были опасения, что такой маленький реактор может не достичь критичность, так гидрид циркония (хороший замедлитель), а толщина бериллиевого отражателя была увеличена до 20 сантиметров (8 дюймов). Контрольных барабанов было девять. Весь реактор, включая алюминиевый корпус высокого давления, весил 2570 килограммов (5670 фунтов).[89][90][91]

Pewee 1 запускался трижды: для проверки 15 ноября 1968 г., для краткосрочных испытаний 21 ноября и для испытаний на выносливость на полной мощности 4 декабря. Испытание на полной мощности имело две выдержки, во время которых реактор работал с мощностью 503 МВт (1,2 МВт на топливный элемент). Средняя температура газа на выходе составила 2550 К (2280 ° C), что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным Project Rover. Температура в камере составила 2750 К (2480 ° C), что стало еще одним рекордом. Испытания показали, что карбид циркона более эффективно предотвращает коррозию, чем карбид ниобия. Не было предпринято никаких особых усилий для максимизации удельного импульса, что не являлось целью реактора, но Pewee достиг удельного импульса вакуума 901 секунду (8,84 км / с), что значительно выше целевого значения для NERVA. Так же была средняя удельная мощность 2340 МВт / м3; пиковая плотность достигла 5200 МВт / м3. Это было на 20% выше, чем у Phoebus 2A, и был сделан вывод, что можно было бы построить более легкий, но более мощный двигатель.[90][91]

LASL потребовался год, чтобы изменить конструкцию Pewee, чтобы решить проблему перегрева. В 1970 году Pewee 2 был подготовлен в испытательной камере C для серии испытаний. LASL планировала провести двенадцать запусков на полной мощности при 2427 К (2154 ° C), каждая продолжительностью десять минут, с выдержкой до 540 К (267 ° C) между каждым тестом. SNPO приказало LASL вернуть Pewee в E-MAD.[89] Проблема заключалась в Закон о национальной экологической политике (NEPA), президент которой Ричард Никсон подписал закон 1 января 1970 г.[92] В SNPO полагали, что радиоактивные выбросы находятся в пределах нормы и не будут иметь неблагоприятных последствий для окружающей среды, но экологическая группа заявила иное.[89] ГНПО подготовило полное исследование воздействия на окружающую среду для предстоящих испытаний ядерной печи.[93] Тем временем LASL запланировала тест Pewee 3. Это будет проверяться горизонтально, с скруббер для удаления продуктов деления из выхлопного шлейфа. Также планировалось использовать Pewee 4 для проверки топлива и Pewee 5 для проверки форсажных камер. Ни один из этих тестов никогда не проводился.[89]

Ядерная печь

Две формы топлива, протестированные Project Rover: пиролитический углерод -покрытый карбид урана частицы топлива, диспергированные в графитовой подложке, и «композит», который состоял из дисперсии карбида урана-карбида циркония в графитовой подложке.

Ядерная печь представляла собой небольшой реактор размером в одну десятую от размера «Пьюи», предназначенный для обеспечения недорогих средств проведения испытаний. Первоначально он должен был использоваться в Лос-Аламосе, но стоимость создания подходящего испытательного полигона была больше, чем стоимость использования испытательной камеры C. В нем было крошечное ядро ​​длиной 146 сантиметров (57 дюймов) и диаметром 34 сантиметра (13 дюймов). с 49 гексагональными твэлами. Из них 47 были топливными элементами из карбида урана и карбида циркония, а два содержали кластер из семи элементов из чистого карбида урана и циркония с одним отверстием. Ни один из этих типов ранее не испытывался в ядерном ракетном двигательном реакторе. Всего это было около 5 кг высокообогащенного (93%) урана-235. Для достижения критичности с таким небольшим количеством топлива бериллиевый отражатель имел толщину более 36 сантиметров (14 дюймов). Каждый топливный элемент имел собственную охлаждающую и замедляющую водяную рубашку. Вместо жидкого водорода для экономии использовался газообразный водород. А скруббер был развит.[89][91][94]

Цели испытаний ядерной печи заключались в проверке конструкции и испытании нового композитного топлива. С 29 июня по 27 июля 1972 года NF-1 проработал четыре раза на полной мощности (44 МВт) и температуре выходящего газа 2444 К (2171 ° C) в общей сложности 108,8 минут. NF-1 проработал 121,1 минуту при температуре выходящего топливного газа выше 2222 К (1949 ° С). Он также достиг средней плотности мощности от 4500 до 5000 МВт / м3 с температурой до 2500 К (2230 ° С).[95] Скруббер работал хорошо, хотя некоторые криптон-85 просочился. В Агентство по охране окружающей среды смог обнаружить незначительные количества, но ни одного за пределами тестового диапазона.[89]

Испытания показали, что композитные топливные элементы будут работать от двух до шести часов при температуре от 2500 до 2800 К (от 2230 до 2530 ° C), а карбидные топлива будут давать аналогичные характеристики при температуре от 3000 до 3200 K (от 2730 до 2930 ° C). предполагая, что проблемы с растрескиванием могут быть преодолены с помощью улучшенной конструкции. За десять часов работы графитовая матрица будет ограничена температурой от 2200 до 2300 К (от 1930 до 2030 ° C), композит может нагреться до 2480 К (2210 ° C), а чистый карбид - до 3000 K (2730 ° C). ). Таким образом, программа испытаний закончилась с тремя жизнеспособными формами топливного элемента.[94]

Тесты безопасности

В мае 1961 года Кеннеди дал согласие на проведение летных испытаний реактора (RIFT). В ответ LASL создала Офис по безопасности полетов вездеходов, а SNPO создала Группу по безопасности полетов вездеходов, которая поддерживала RIFT. В планах НАСА RIFT предполагалось, что до четырех реакторов упадут в Атлантический океан. LASL нужно было определить, что произойдет, если реактор ударится о воду со скоростью несколько тысяч километров в час. В частности, ему нужно было знать, станет ли он критическим или взорвется, если его затопить морской водой, замедлителем нейтронов. Также были опасения по поводу того, что произойдет, когда он опустится на 3,2 километра (2 мили) на дно Атлантического океана, где он окажется под сокрушительным давлением. Все возможное влияние на морскую жизнь, да и вообще на то, какая морская жизнь там внизу, нужно было учитывать.[96]

Модифицированный ядерный реактор Kiwi был намеренно уничтожен в ходе испытания Kiwi TNT.

LASL началась с погружения топливных элементов в воду.Затем было проведено испытание на имитацию проникновения воды (SWET), в ходе которого 30-сантиметровый (12 дюймов) поршень использовался для подачи воды в реактор как можно быстрее. Для имитации удара имитация реактора была сброшена на бетон с высоты 23 метра (75 футов). Он подпрыгнул на 4,6 метра (15 футов) в воздухе; сосуд высокого давления был помят, и многие топливные элементы треснули, но расчеты показали, что он не станет критическим или взорвется. Однако RIFT задействовал NERVA, сидящую на ракете Saturn V высотой 91 метр (300 футов). Чтобы выяснить, что произойдет, если ракета-носитель взорвется на стартовой площадке, имитация реактора была врезана в бетонную стену с помощью ракетные сани. Ядро было сжато на 5%, и расчеты показали, что ядро ​​действительно станет критическим и взорвется с силой, эквивалентной примерно 2 кг (4,4 фунта) взрывчатого вещества, что, вероятно, будет незначительным по сравнению с повреждением, нанесенным взрывом. бустер. К сожалению, это было намного меньше, чем предполагалось теоретически, 11 кг (25 фунтов), что указывает на несовершенство математического моделирования.[96]

Когда было определено, что NERVA не требуется для Apollo и, следовательно, не понадобится до 1970-х годов, RIFT был отложен,[72] а затем полностью отменен в декабре 1963 года. Хотя его восстановление часто обсуждалось, этого не произошло.[97] Это устранило необходимость в дальнейшем SWET, но сохранялись опасения по поводу безопасности ядерных ракетных двигателей. Хотя удар или взрыв не могли вызвать ядерный взрыв, LASL беспокоилась о том, что произойдет, если реактор перегреется. Было разработано испытание, чтобы создать самую разрушительную катастрофу. Был разработан специальный тест, известный как Kiwi-TNT. Обычно управляющие барабаны вращаются с максимальной скоростью 45 ° в секунду до полностью открытого положения на 180 °. Это было слишком медленно для искомого разрушительного взрыва, поэтому для Kiwi-TNT они были модифицированы для вращения со скоростью 4000 ° в секунду. Испытание было проведено 12 января 1965 года. Kiwi-TNT был установлен на платформенный железнодорожный вагон, получивший прозвище Toonerville Trolley, и припаркован в 190 метрах (630 футов) от испытательной камеры C. Барабаны были повернуты на максимальное значение на 4000 °. в секунду, и тепло испарило часть графита, что привело к красочному взрыву, в результате которого топливные элементы пролетели по воздуху, за которым последовало высокорадиоактивное облако с радиоактивностью, оцененной в 1,6 мегакюри (59 PBq ).[96]

Большая часть радиоактивности в облаке была в виде цезий-138, стронций-92, йод-134, цирконий-97 и криптон-88, которые имеют короткие период полураспада измеряется в минутах или часах. Облако поднялось на 790 метров (2600 футов) в воздух и поплыло на юго-запад, в конечном итоге над Лос-Анджелесом и в море. Его отслеживали двое Служба общественного здравоохранения (PHS) самолет, взявший образцы. PHS выдал пленочные дозиметры людям, живущим на краю тестовой зоны, и брали пробы молока с молочных ферм на пути облака. Они показали, что воздействие на людей, живущих за пределами испытательного полигона в Неваде, было незначительным. Радиоактивные осадки на земле также быстро рассеялись. Поисковые группы прочесали местность, собирая мусор. Самой большой была часть сосуда под давлением весом 67 кг (148 фунтов), которая была обнаружена на расстоянии 230 метров (750 футов); другой, весом 44 килограмма (98 фунтов), был обнаружен на расстоянии 520 метров (1700 футов).[98]

E-MAD объект

Взрыв был относительно небольшим и оценивался как эквивалент от 90 до 140 кг (от 200 до 300 фунтов) черный порошок. Это было гораздо менее жестоко, чем взрыв TNT, и, следовательно, большие части, которые были найдены. Испытания показали, что реактор нельзя разрушить в космосе, взорвав его на мелкие части, поэтому пришлось найти другой способ его утилизации в конце космической миссии. LASL решила воспользоваться возможностью перезапуска двигателя, чтобы избавиться от ядерной ракеты, запустив ее на высокую орбиту, так что она либо полностью покинула Солнечную систему, либо вернулась спустя столетия, к тому времени большая часть радиоактивности исчезла бы. Советский Союз протестовал против испытания, утверждая, что это было ядерное испытание в нарушение Договор о частичном запрещении ядерных испытаний, но США ответили, что это докритическое испытание без взрыва. Тем не менее Государственный департамент был очень недоволен обозначением LASL Kiwi-TNT, поскольку это подразумевало взрыв, и это затрудняло обвинение Советов в нарушении договора.[98]

Во время Project Rover произошло три несчастных случая со смертельным исходом. Один рабочий погиб в автокатастрофе. Другой умер от ожогов после того, как пролил бензин на секретные компьютерные ленты и поджег их, чтобы избавиться от них. Третий вошел в баллон с азотом и задохнулся.[99]

Отмена

Rover всегда был спорным проектом, и чтобы защитить его от критики, потребовалась серия бюрократических и политических баталий. В 1961 г. Бюро бюджета (BOB) и Научно-консультативный комитет президента (PSAC) бросил вызов Rover по причине его стоимости, но этот толчок был отклонен JCAE, где Rover пользовался стойкой поддержкой Андерсона и Говард Кэннон в Сенат, и Овертон Брукс и Джеймс Дж. Фултон в жилой дом.[100] PSAC и BOB повторили попытку в 1964 году; Запросы НАСА по бюджету были сокращены, но Ровер остался невредимым.[101]

В конце 1960-х годов рост стоимости война во Вьетнаме увеличивают давление на бюджеты. Новоизбранные члены палаты критически смотрели на Ровер и NERVA, рассматривая их как ворота к дорогостоящей бессрочной программе исследования дальнего космоса после Аполлона. Но Rover сохранил влиятельную поддержку со стороны Anderson, Cannon и Маргарет Чейз Смит из Мэн в Сенате, а Фултон и Джордж П. Миллер (который заменил Брукса на посту председателя Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям о смерти последнего в сентябре 1961 г.) в палате.[102]

Конгресс отказался от финансирования NERVA II в бюджете 1967 года, но Джонсону нужна была поддержка Андерсона. Medicare законодательства, и 7 февраля 1967 г. согласился предоставить деньги для NERVA II из собственного резервного фонда.[103] Кляйн, сменивший Фингера на посту главы SNPO в 1967 году, столкнулся с двухчасовым допросом на NERVA II перед тем, как Комитет палаты представителей по науке и космонавтике, что урезало бюджет НАСА. Снижение финансирования NERVA II сэкономило 400 миллионов долларов, в основном на новых объектах, которые потребуются для ее тестирования. AEC и НАСА согласились, потому что было продемонстрировано, что NERVA I может выполнять миссии, ожидаемые от NERVA II.[104]

Сенатор США Клинтон П. Андерсон с ракетой киви

У NERVA было много потенциальных миссий. НАСА рассматривало возможность использования Сатурн V и NERVA на "большое путешествие "Солнечной системы. Редкое выравнивание планет, которое происходит каждые 174 года, произошло между 1976 и 1980 годами, что позволило космическому кораблю посетить Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. С NERVA этот космический корабль может весить до 24 000 кг (52 000 фунтов). Это предполагало, что NERVA имеет удельный импульс всего 825 секунд (8,09 км / с); 900 секунд (8,8 км / с) были более вероятными, и с этим она могла бы разместить космическую станцию ​​массой 77000 кг (170 000 фунтов). размер Скайлаб на орбиту вокруг Луны. Повторные полеты на Луну можно будет совершать с помощью NERVA, приводящего в действие ядерный шаттл. Была также миссия на Марс, о которой Кляйн дипломатично избегал упоминания.[105] зная это, даже после того, как Аполлон-11 Идея высадки на Луну была непопулярна в Конгрессе и широкой публике.[106]

Давление сокращения затрат усилилось после того, как Никсон сменил Джонсона на посту президента в 1969 году. Финансирование программы НАСА было сокращено в бюджете на 1969 год, в результате чего была остановлена ​​производственная линия Saturn V,[107] но NERVA осталась. Кляйн одобрил план, согласно которому Космический шатл поднял двигатель NERVA на орбиту, а затем вернулся за топливом и полезной нагрузкой. Это можно было повторить, поскольку двигатель NERVA можно было перезапустить.[105][108] NERVA сохранила стойкую поддержку Андерсона, Кэннона и Смита, но Андерсон стареет и утомляется и теперь делегирует Кэннону многие из своих обязанностей. NERVA получила 88 миллионов долларов Отчетный год (FY) 1970 и 85 миллионов долларов в 1971 FY, средства поступают совместно от NASA и AEC.[109]

Когда Никсон попытался отменить NERVA в 1971 году, голоса Андерсона и Смита убили любимый проект Никсона, Боинг 2707 сверхзвуковой транспорт. Для президента это было ошеломляющим поражением.[110] В бюджете на 1972 финансовый год финансирование шаттла было сокращено, но NERVA выжила.[111] Хотя его бюджетный запрос составлял всего 17,4 миллиона долларов, Конгресс выделил 69 миллионов долларов; Никсон потратил из них всего 29 миллионов долларов.[109][а]

В 1972 году Конгресс снова поддержал NERVA. Двухпартийная коалиция во главе со Смитом и Кэнноном выделила на это 100 миллионов долларов; Двигатель NERVA, который поместился бы в грузовой отсек шаттла, оценивался в 250 миллионов долларов за десять лет. Они добавили условие, что больше не будет перепрограммировать средства NERVA на оплату другой деятельности НАСА. Администрация Никсона все равно решила отменить NERVA. 5 января 1973 года НАСА объявило, что NERVA (и, следовательно, Rover) закрыта.[112]

Сотрудники LASL и Управления космических ядерных систем (SNSO), как SNPO было переименовано в 1970 году,[113] были ошеломлены; проект по созданию небольшой NERVA, которую можно было бы нести на борту космического челнока, успешно продвигался. Сразу же начались увольнения, а в июне SNSO была упразднена.[112] После 17 лет исследований и разработок Projects Rover и NERVA потратили около 1,4 миллиарда долларов, но ни одна ракета с ядерной установкой никогда не запускалась.[114]

Наследие

Ядерная ракетная двигательная установка

В 1983 г. Стратегическая оборонная инициатива («Звездные войны») определили миссии, в которых могут быть полезны ракеты, более мощные, чем химические ракеты, а некоторые из них могут быть выполнены только с помощью таких ракет.[115] Проект ядерной двигательной установки СП-100 был создан в феврале 1983 года с целью создания ядерной ракетной системы мощностью 100 кВт. Концепция включала реактор с галечным слоем, концепция, разработанная Джеймс Р. Пауэлл на Брукхейвенская национальная лаборатория, который обещал более высокие температуры и улучшенную производительность по сравнению с NERVA.[116] С 1987 по 1991 год он финансировался как секретный проект под кодовым названием Проект Timber Wind.[117]

Предложенная ракета была позже расширена в более крупную конструкцию после того, как проект был передан программе космических ядерных тепловых двигателей (SNTP) в ВВС. Лаборатория Филлипса в октябре 1991 года. НАСА провело исследования в рамках своей Инициатива по исследованию космоса (SEI), но чувствовал, что SNTP не предлагал недостаточных улучшений по сравнению с ядерными ракетами, разработанными Project Rover, и не требовался ни для каких миссий SEI. Программа SNTP была прекращена в январе 1994 г.[116] после того, как было потрачено около 200 миллионов долларов.[118]

Двигатель для межпланетное путешествие с орбиты Земли на орбиту Марса и обратно изучалась в 2013 г. в MSFC с упором на ядерные тепловые ракетные двигатели.[119] Поскольку они как минимум вдвое эффективнее самых современных химических двигателей, они позволяют сократить время перегрузки и увеличить грузоподъемность. Меньшая продолжительность полета, оцениваемая в 3-4 месяца с ядерными двигателями,[120] по сравнению с 8–9 месяцами использования химических двигателей,[121] снизит воздействие на экипаж потенциально вредных и трудных для щит космические лучи.[122] Ядерные двигатели, такие как Pewee из Project Rover, были выбраны в Эталонная архитектура Mars Design (ДРА),[123] 22 мая 2019 года Конгресс одобрил выделение 125 миллионов долларов на разработку ядерных ракет.[124][125]

Восстановление сайта

Снос R-MAD в декабре 2009 г.

С закрытием SNPO Операционный офис Невады Департамент энергетики взял на себя ответственность за Jackass Flats.[126] Радиологическое обследование проводилось в 1973 и 1974 гг.[127] с последующей очисткой от сильного радиоактивного загрязнения в RMSF, R-MAD, ETS-1 и испытательных камерах A и C. E-MAD все еще использовался и не был частью усилий. С 1978 по 1984 год на очистку территории было потрачено 1,624 миллиона долларов.[128] Удалены сильно загрязненные предметы, включая сопло Phoebus и два 24,9-тонна (27.5-короткая тонна ) и два 14-тонных (15-коротких) реакторных щита от R-MAD. Они были вывезены на участки по обращению с радиоактивными отходами в Зоне 3 и Зоне 5. Около 5 563 кубических метра (7 276 кубических ярдов) загрязненной почвы и 4250 кубических метров (5 560 кубических ярдов) загрязненного металла и бетона были также удалены для захоронения. Еще 631 кубический метр (825 кубических ярдов) чистого металла и оборудования были вывезены в качестве утиля.[129]

В период с декабря 2004 г. по июль 2005 г. испытательная камера A была снесена. Это включало удаление токсичных и опасных материалов, включая асбест и фольга вокруг электрических проводов, содержащих уровни кадмий выше пределов полигона. Было обнаружено, что краска содержит полихлорированный бифенил (ПХБ), но не выше пределов захоронения. Около 27 тонн (30 коротких тонн) свинцовых кирпичей были обнаружены в разных местах и ​​вывезены. Также были следы урана и плутония. Главной проблемой был снос бетонной стены щита со следами европий -151, европий-153 и кобальт -59, который при поглощении нейтронов превращается в радиоактивный европий-152, европий-154 и кобальт-60. Необходимо было соблюдать осторожность, чтобы избежать образования опасной радиоактивной пыли во время сноса стены, который производился с использованием взрывчатых веществ.[49][130] Снос объекта R-MAD начался в октябре 2009 года и был завершен в августе 2010 года.[131]

Сводка испытаний реактора

РеакторДата испытанийНачинаетсяСредний
полная мощность
(МВт)
Время в
полная мощность
(s)
Пропеллент
температура
(камера) (K)
Пропеллент
температура
(выход) (K)
Камера
давление
(кПа)
Скорость потока
(кг / с)
Вакуум
специфический
импульс
(s)
Киви АИюль 1959 г.17030017783.2724
Киви ПраймИюль 1960 г.188307220611253.0807
Киви А3Октябрь 19601112.5259217214153.8800
Киви B1AДекабрь 1961 г.12253619729749.1763
Киви B1BСентябрь 1962 г.18802278241334.5820
Киви B4AНоябрь 1962 г.14501556181419.0677
Киви B4DМай 1964 г.19156420062378360631.1837
Киви B4EАвгуст 1964 г.293748019722356342731.0834
Феб Июнь 1965 г.1109063022782444377231.4849
Феб 1BФевраль 1967 г.21290180020942306507538.1825
Феб Июнь 1968 г.44082744225622833827119.0821
PeweeНоябрь 1968 г.3503240018032539434418.8865
NF-1Июнь 1972 г.544652824441.7849

Источник: [1]

Сноски

  1. ^ С Закон Конгресса о бюджете и контроле за изъятием средств 1974 г. Конгресс лишит президента этой способности.[109]

Примечания

  1. ^ а б Финсет 1991, п. С-2.
  2. ^ Дьюар 2007, п. 7.
  3. ^ Everett, C.J .; Улам, С. (Август 1955 г.). О способе движения снарядов с помощью внешних ядерных взрывов. Часть I (PDF) (Отчет). Лос-Аламосская научная лаборатория.
  4. ^ а б Дьюар 2007, п. 8.
  5. ^ Дьюар 2007, п. 4.
  6. ^ "Лесли Шеперд". Телеграф. 16 марта 2012 г.. Получено 6 июля 2019.
  7. ^ а б Дьюар 2007 С. 10, 217.
  8. ^ Бюссар 1953, п. 90.
  9. ^ а б Бюссар 1953, п. 5.
  10. ^ а б Бюссар 1953, стр. 1–2.
  11. ^ Бюссар 1953, п. II.
  12. ^ а б Дьюар 2007 С. 10–11.
  13. ^ Дьюар 2007 С. 11–13.
  14. ^ а б Дьюар 2007 С. 17–19.
  15. ^ Корлисс и Швенк, 1971 г. С. 13–14.
  16. ^ а б Дьюар 2007 С. 29–30.
  17. ^ а б Спенс 1968 С. 953–954.
  18. ^ Дьюар 2007, п. 45.
  19. ^ Шлюп 1978, п. 68.
  20. ^ Дьюар 2007, п. 221.
  21. ^ а б c d е ж грамм час Дьюар 2007 С. 17–21.
  22. ^ Боровски 1987, п. 7.
  23. ^ Финсет 1991, п. 3.
  24. ^ Дьюар 2007 С. 171–174.
  25. ^ а б Корлисс и Швенк, 1971 г., п. 14.
  26. ^ а б c Дьюар 2007, п. 61.
  27. ^ Корлисс и Швенк, 1971 г. С. 37–38.
  28. ^ Дьюар 2007 С. 21–22.
  29. ^ Корлисс и Швенк, 1971 г. С. 14–15.
  30. ^ а б Fishbine et al. 2011 г., п. 20.
  31. ^ Дьюар 2007, п. 23.
  32. ^ Логсдон 1976, стр. 13–15.
  33. ^ Брукс, Гримвуд и Свенсон, 1979, п. 1.
  34. ^ "Сенатор дал бы космическое задание AEC". Нью-Йорк Таймс. 24 января 1958 г. с. 13. Получено 15 августа 2019.
  35. ^ Свенсон, Гримвуд и Александр 1966 С. 101–106.
  36. ^ Рошольт 1969, п. 43.
  37. ^ Рошольт 1969, п. 41.
  38. ^ Рошольт 1969 С. 37–38.
  39. ^ Шлюп 1978, п. 75.
  40. ^ Шлюп 1978 С. 89–91.
  41. ^ Боулз 2006 С. 58–61.
  42. ^ а б Рошольт 1969, п. 67.
  43. ^ Эртель и Морс 1969, п. 13.
  44. ^ Рошольт 1969, п. 124.
  45. ^ а б Энглер 1987, п. 16.
  46. ^ а б Рошольт 1969 С. 254–255.
  47. ^ "Отрывок из" Специального послания Конгрессу о неотложных национальных потребностях "'". НАСА. 24 мая 2004 г.. Получено 10 июля 2019.
  48. ^ а б Сандовал 1997, стр. 6–7.
  49. ^ а б Нельсон, Джерел Дж .; Крузич, Майк (сентябрь 2007 г.). Вывод из эксплуатации ракетно-ядерного испытательного комплекса, включая управляемый взрывной снос стены с нейтронно-активированным экраном (Отчет). Департамент энергетики. Получено 10 августа 2019.CS1 maint: ref = harv (связь)
  50. ^ Корлисс и Швенк, 1971 г., п. 41.
  51. ^ Дьюар 2007 С. 54–55.
  52. ^ "Договор о запрещении ядерных испытаний". Библиотека JFK. Получено 12 июля 2019.
  53. ^ а б Дьюар 2007 С. 52–54.
  54. ^ Миллер 1984, п. 6.
  55. ^ Кениг 1986, п. 5.
  56. ^ а б Финсет 1991 С. 12–14.
  57. ^ Финсет 1991 С. 17–21.
  58. ^ Порти 2001, п. 34.
  59. ^ а б Финсет 1991 С. 21–24.
  60. ^ Кениг 1986, стр. 7–8.
  61. ^ Хеппенгеймер 1999, п. 106.
  62. ^ Дьюар 2007, п. 47.
  63. ^ Финсет 1991, п. 99.
  64. ^ Финсет 1991 С. 24–32.
  65. ^ Дьюар 2007 С. 63, 185.
  66. ^ а б Пакстон 1978, п. 26.
  67. ^ а б c d Дьюар 2007, п. 64.
  68. ^ Финсет 1991 С. 32–40.
  69. ^ Финсет 1991 С. 40–47.
  70. ^ Дьюар 2007, п. 67.
  71. ^ «Лос-Аламос вспоминает визит Джона Кеннеди». LA Monitor. 22 ноября 2013 г.. Получено 15 июля 2019.
  72. ^ а б Дьюар 2007 С. 66–67.
  73. ^ Финсет 1991, п. 47.
  74. ^ Дьюар 2007 С. 67–68.
  75. ^ Финсет 1991 С. 47–51.
  76. ^ Кениг 1986, стр. 5, 9–10.
  77. ^ Финсет 1991 С. 53–57.
  78. ^ Орндофф и Эванс 1976, п. 1.
  79. ^ Финсет 1991, п. 59.
  80. ^ а б c d е Дьюар 2007 С. 82–85.
  81. ^ Корлисс и Швенк, 1971 г., п. 28.
  82. ^ Човит, Плебух и Килстра 1965, стр. I-1, II-1, II-3.
  83. ^ Дьюар 2007, п. 87.
  84. ^ Финсет 1991 С. 63–67.
  85. ^ Финсет 1991 С. 67–70.
  86. ^ Финсет 1991 С. 72–78.
  87. ^ Дьюар 2007, п. 108.
  88. ^ Дьюар 2007 С. 108–109.
  89. ^ а б c d е ж грамм Дьюар 2007 С. 110–112.
  90. ^ а б Финсет 1991 С. 78–83.
  91. ^ а б c Кениг 1986 С. 11–12.
  92. ^ Совет по качеству окружающей среды 2007, п. 2.
  93. ^ Ньюэлл и Холлингсворт, 1971 г., стр. 1–6.
  94. ^ а б Финсет 1991 С. 83–88.
  95. ^ Кениг 1986 С. 15–16.
  96. ^ а б c Дьюар 2007 С. 179–180.
  97. ^ Финсет 1991, п. 5.
  98. ^ а б Дьюар 2007 С. 180–184.
  99. ^ Дьюар 2007, п. 185.
  100. ^ Дьюар 2007 С. 39–44.
  101. ^ Дьюар 2007 С. 92–93.
  102. ^ Дьюар 2007, стр. 53, 99–100.
  103. ^ Дьюар 2007 С. 91–97.
  104. ^ Дьюар 2007 С. 99–101.
  105. ^ а б Дьюар 2007 С. 115–120.
  106. ^ Хеппенгеймер 1999 С. 178–179.
  107. ^ Кениг 1986, п. 7.
  108. ^ Хеппенгеймер 1999, п. 139.
  109. ^ а б c Хеппенгеймер 1999 С. 423–424.
  110. ^ Дьюар 2007 С. 123–126.
  111. ^ Хеппенгеймер 1999 С. 270–271.
  112. ^ а б Дьюар 2007, п. 130.
  113. ^ Конгресс США 1971 г., п. 66.
  114. ^ Дьюар 2007, п. 207.
  115. ^ Haslett 1995, п. 3-1.
  116. ^ а б Haslett 1995, стр. 1–1, 2-1–2-5.
  117. ^ Либерман 1992, стр. 3–4.
  118. ^ Haslett 1995, п. 3-7.
  119. ^ Смит, Рик (10 января 2013 г.). «Исследователи НАСА, изучающие передовые ядерные ракетные технологии». space-travel.com. Получено 15 июля 2019.
  120. ^ Fishbine et al. 2011 г., п. 17.
  121. ^ "Сколько времени займет поездка на Марс?". НАСА. Получено 15 июля 2019.
  122. ^ Burke et al. 2013, п. 2.
  123. ^ Боровски, МакКарди и Паккард, 2013 г., п. 1.
  124. ^ Каин, Фрейзер (1 июля 2019 г.). «От Земли до Марса за 100 дней: мощь ядерных ракет». Phys.org. Получено 10 июля 2019.
  125. ^ Фуст, Джефф (22 мая 2019 г.). «Импульс для ядерных тепловых двигателей растет». SpaceNews. Получено 10 июля 2019.
  126. ^ Миллер 1984, п. 5.
  127. ^ Миллер 1984 С. 26–28.
  128. ^ Миллер 1984 С. 34–44.
  129. ^ Миллер 1984 С. 48–49.
  130. ^ Кружич, Майкл Р. (июнь 2008 г.). Проект вывода из эксплуатации ракетно-ядерной установки: управляемый взрыв нейтронно-активированной защитной стены (Отчет). Департамент энергетики. Получено 10 августа 2019.
  131. ^ «Ускоренный снос цеха по техническому обслуживанию, сборке и разборке реактора и цеха по демонтажу Плутона» (PDF). Департамент энергетики. Получено 10 августа 2019.

Рекомендации